
為了保證立式磨機的生產收益,就需要保證其順利的生產過程,那(nà)麽就需要減少生產中故障的出現,而對於已經出現的故障,則需要及時的進行解決,該機生產(chǎn)中不同(tóng)的故障(zhàng),解決的辦法也(yě)是(shì)不同的,這裏就是來介紹一下其吐渣量增(zēng)加的解決辦法。
首先,我(wǒ)們來介紹一下立式磨機該故障出現的原因,通過對其入料(liào)情(qíng)況、內部磨損等(děng)方麵的情況進行分析可以發現,這一故障出現(xiàn)的原因主要有以(yǐ)下幾個(gè)方(fāng)麵(miàn):
1)噴嘴環磨(mó)損及噴(pēn)口環上(shàng)蓋板損壞的情況,導致磨內風速達不到設(shè)計風速,不(bú)能及時將物料托起,造成吐渣;
2)磨盤環磨損嚴重(chóng),間隙增大,漏風嚴重,造成吐渣;
3)導向錐磨損嚴重,不能有效地起到導向物流、氣流的作用,造成吐渣;
4)立式磨機的磨輥輥(gǔn)皮及磨盤襯板磨損嚴重,導致(zhì)研磨壓力下降,研磨效果不好,使磨內循環負荷增大造成吐渣;
5)入磨物料粒度大於入料口允許的粒度的極大值,且大塊物料比例大,增加了立式磨機磨內的循環負荷,引起膜內料層不穩,造成吐渣增多(duō);
6)由於物料(liào)本身原因及上料時(shí)間不及時(shí)造成入磨塊料過(guò)分集中,使(shǐ)循環(huán)負荷增大(dà),引起吐渣;
7)物料易磨性差,立式磨(mó)機熟料配比不合適(shì),難磨成分較多(duō),使膜內循環負荷增大,造(zào)成吐渣(zhā);
8)有些水泥廠選擇用粉煤灰代替粘(zhān)土配料(liào),由於(yú)雨季粉煤灰(huī)水分大,未經烘幹即與石灰石在均(jun1)化廠配料,立式磨機運轉時,粉煤灰粘結在各下料溜子及入磨三道閥板(bǎn)處,越掛越多,到一定程度突然垮落入磨,使(shǐ)磨內負荷突然(rán)增大,吐渣急劇增多;
9)入磨三道閥板不靈活,常開或因物料水分大,將閥板摘除(chú)後,係統(tǒng)漏風嚴重,造成吐渣;
10)立式(shì)磨機進口熱風管處(chù)因(yīn)物料沉(chén)積造成入磨氣體流量少,風量不足,造(zào)成吐渣(zhā);
在(zài)分析了吐渣的原因(yīn)以後,我(wǒ)們(men)需要及時的對這(zhè)一(yī)現象(xiàng)進行處理,減少吐(tǔ)渣的出現,保證設備的順(shùn)利(lì)工作,對於立式磨機這一(yī)故(gù)障的處理辦法,主要(yào)如下:
1)定期補焊噴嘴(zuǐ)環、磨盤環,修複噴嘴(zuǐ)環上損壞蓋板,及時更換導向錐及磨輥輥(gǔn)皮和磨盤襯板;
2)降低立式(shì)磨機入磨物料的粒度(調(diào)整上遊(yóu)破碎設備出料),加大生產管理粒度,及時上料,減少物料離析程度,保持混(hún)合料倉料位在三分之(zhī)二以上,並減少(shǎo)易磨性差的(de)物料的用量;
3)降低立式磨機入磨物料的水分,在堆棚(péng)晾曬、翻動,在入磨三道閥(fá)底部加(jiā)一預熱風管,熱風由入磨(mó)熱風管處(chù)供(gòng)給,這樣減少了濕物料在三道閥處的粘結,利於磨內(nèi)料(liào)層穩定,減少吐渣;
4)恢複三(sān)道閥(fá),定期清理入磨熱風(fēng)管(guǎn)處積料;
文章主要介(jiè)紹的是立式磨機吐渣量增加的(de)解決(jué)辦法,上文對於這一(yī)問題的介紹比較詳細,先是分析了其引起(qǐ)的原因,然後介紹了其解決的辦法,該故障的出現是不可避免的,但是其及時的處理,是保證設備順利工作的(de)重要操作。

